使用陶瓷研磨體的水泥企業(yè)是該產(chǎn)品的直接受益者,在一項(xiàng)新技術(shù)的起步階段,難免出現(xiàn)一些需要調(diào)整完善的事項(xiàng),往往需要供需雙方的密切配合。對(duì)陶瓷研磨體也要強(qiáng)調(diào)文明使用,不能把破碎責(zé)任一推了之;特別是對(duì)于臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的下降,具體使用者對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況了解更多、對(duì)粉磨工藝更加熟悉、更有發(fā)言權(quán),應(yīng)該積極主動(dòng)的去協(xié)助采取措施。
一、使用案例
案例1:2015年7月23日~9月30日,Z水泥集團(tuán)在其YN公司、¢4.2×13m聯(lián)合粉磨系統(tǒng)中、水泥磨二倉(cāng)試用D公司的陶瓷研磨體的情況:
原二倉(cāng)鋼球設(shè)計(jì)裝載量為160t,改裝陶瓷研磨體按設(shè)計(jì)裝載量的60%算應(yīng)為96t(填充率將增大約1.2倍),按填充率不變算應(yīng)裝約80t(密度小了一半),但為防止串倉(cāng)起見,7月22日只裝了69t陶瓷研磨體。該廠已經(jīng)配套了能源管理系統(tǒng),各種粉磨參數(shù)(包括系統(tǒng)電耗)隨時(shí)可見,從7月23日至26日生產(chǎn)PC 32.5水泥的情況看,取得如下使用效果:
二倉(cāng)裝載量:由160t→下降到69t;
二倉(cāng)填充率:由32%→下降到27.6%;
球磨機(jī)電流:由171A→下降到101A;
平均臺(tái)時(shí):由216.35t/h→下降到169.14t/h;
比表面積:由約380m2/kg→增加到>400m2/kg;
平均電耗:由27.36kwh/t→25.86kwh/t水泥。
分析臺(tái)時(shí)產(chǎn)量降低的主要原因是裝載量嚴(yán)重不足。進(jìn)磨測(cè)量,球面距中心孔邊沿還有約150mm空高,填充率只有27.6%,原鋼球填充率約為32%,計(jì)劃進(jìn)一步增大裝載量;由于換球后水泥細(xì)度仍按原有9.0±3%控制,實(shí)際比表面積已經(jīng)>400m2/kg,比原有比表面積增大了約20m2/kg,計(jì)劃下一步將水泥細(xì)度放寬到12~13%。
在之后的7月底和8月初,又逐步進(jìn)行了2次加球試驗(yàn),為防止往雙層隔倉(cāng)板的卸料倉(cāng)里竄球,用不銹鋼篩板做了一個(gè)喇叭筒,把卸料口邊緣加高了60mm。在保證質(zhì)量的前提下,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量恢復(fù)到192.58t/h。換球后生產(chǎn)PC 32.5水泥的情況見表01-01。