1 基本參數(shù)
我公司一條1200t/d熟料生產(chǎn)線的生料粉磨系統(tǒng)采用MLS2619立磨系統(tǒng),立磨設(shè)計生產(chǎn)能力為90t/h。此磨于2009年5月投入試生產(chǎn),在試生產(chǎn)中,由于沒有經(jīng)驗,立磨經(jīng)常因料層太厚或太薄而產(chǎn)生較大振動并跳停,且吐料較多;此后配套的減速機(jī)也出現(xiàn)了幾個較大的問題,使得試生產(chǎn)斷斷續(xù)續(xù)進(jìn)行了一個多月才得以正常進(jìn)行。
立磨的研磨軌道中心名義直徑2650mm,3個磨輥、直徑?椎1900,生產(chǎn)能力90t/h,料層厚度60~80mm,磨盤轉(zhuǎn)速28.1r/min。 YRKK560-6型電機(jī),800kW,989r/min。JLX69圓錐行星齒輪減速機(jī)由三部分組成,即:錐齒輪傳動部分、行星齒輪傳動部分、輸出法蘭和箱體部分。圓錐齒輪和行星齒輪采用滾動軸承,輸出軸采用徑向滑動軸承,輸出軸堅直安裝,在輸出軸法蘭下面安裝有8塊巴氏合金推力瓦。減速機(jī)的潤滑采用高低壓油站潤滑,稀油站為GDRSD系列,低壓部分為0.6 MPa, 250L/min,高壓部分為32MPa, 30L/min。高壓部分主要是對8塊推力瓦進(jìn)行潤滑,低壓部分是對輸入軸的滾動軸承,大錐齒輪的上、下滾動軸承,行星齒輪的滾動軸承及推力瓦進(jìn)行潤滑。在此,筆者就把立磨減速機(jī)使用中出現(xiàn)的問題及原因分析簡介如下,供同行參考。
2 運(yùn)行中的故障及原因分析
2.1 試車中輸入軸軸承的燒壞事故
立磨在安裝后應(yīng)該先試空車,再帶負(fù)荷試車,開車前應(yīng)人工鋪料。在第一次試車時按要求人工鋪料后,運(yùn)行中因料層無法控制,致使料層太厚,達(dá)120~180mm,一般要求僅為60~80mm,最高不超過120mm。開機(jī)不到30分鐘因振動大而跳停。輸入軸承溫度由開機(jī)時的30℃升到65℃,沒有超過設(shè)定的報警溫度70℃,此后接連的幾次試車,每次都是因料層太厚或太薄跳停,磨機(jī)無法連續(xù)開機(jī),在每次短時間的試車中,輸入軸軸承的溫度都上升得很快,但因試車時間短,沒有超過到70℃。在最后的一次試車中,出現(xiàn)減速機(jī)推力瓦油箱內(nèi)的油從法蘭和箱體的密封間隙中噴出,且油站上回油孔的蓋板被氣流沖開的現(xiàn)象,當(dāng)時以為是加到推力瓦油箱內(nèi)的油量較大,回油慢,油填滿推力瓦油箱后從油箱內(nèi)被擠出來的。隨后調(diào)小了到推力瓦油箱內(nèi)的低壓油量,繼續(xù)試車,此時發(fā)現(xiàn)輸入軸與軸承端蓋摩擦冒火現(xiàn)象,經(jīng)仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)輸入軸徑向偏擺較大,初步斷定軸承燒壞。把輸入軸套筒及軸拆下后,發(fā)現(xiàn)軸前端(靠近聯(lián)軸器端)2個軸承燒環(huán),靠錐齒輪處的另一個軸承尚好。為了安全起見,我們更換了全部軸承,并重新調(diào)整了電動機(jī)軸與輸入軸的同軸度,隨后又繼續(xù)試車,雖然立磨的跳停問題還是沒有解決,但輸入軸的溫度未見快速上升。