【水泥人網(wǎng)】我廠1997年5月正式竣工投產(chǎn)的600t/d熟料干法余熱發(fā)電二號(hào)生產(chǎn)線,窯尾上料系統(tǒng)采用了氣力輸送方式?,F(xiàn)場(chǎng)工作參數(shù):水平距離32m,垂直高度28m,當(dāng)量長(zhǎng)度近90m,輸送介質(zhì)為生料。設(shè)計(jì)選用倉(cāng)式泵的型號(hào)QSJ2.5-50,輸送能力50t/h,系統(tǒng)耗氣量14m3/min,工作壓力0.5MPa,輸送物料管徑Φ133mm。窯尾生料倉(cāng)上安裝1臺(tái)Φ450×2擴(kuò)散除塵器,用于料風(fēng)分離,余風(fēng)用Φ133mm管排至窯尾布袋除塵器(如圖1)。
圖1改進(jìn)前的窯尾氣力輸送系統(tǒng)
設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)前期,首先發(fā)現(xiàn)倉(cāng)式泵的輸送能力沒有達(dá)標(biāo),雖經(jīng)幾次調(diào)整,也只能穩(wěn)定在35t/h左右,不能滿足窯的進(jìn)料量,窯尾經(jīng)??諅}(cāng)報(bào)警,而且氣耗較大,由空壓機(jī)站配備的1臺(tái)20m3/min的空壓機(jī)勉強(qiáng)供應(yīng),窯尾生料倉(cāng)比較正常,但窯尾布袋除塵器的回灰量非常大。
由于倉(cāng)式泵的輸送能力低,1998年9月份在此基礎(chǔ)上,又上了一臺(tái)QSJ3.2-50上卸式的倉(cāng)式泵以備用。運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間,發(fā)現(xiàn)2臺(tái)泵單機(jī)工作都不能達(dá)標(biāo),氣耗也非常大。在輸送生料的過程中,窯尾生料倉(cāng)四處噴灰,料倉(cāng)振動(dòng)嚴(yán)重,現(xiàn)場(chǎng)無法接近。
1999年5月份,我們對(duì)氣力輸送系統(tǒng)整體進(jìn)行了第一次改造。針對(duì)倉(cāng)式泵的輸送能力,我們認(rèn)為,倉(cāng)式泵的裝料時(shí)間長(zhǎng)是影響倉(cāng)式泵輸送能力的最主要問題。這樣在進(jìn)料部分的中間倉(cāng)上加裝了4塊充氣箱,使其下料時(shí)流態(tài)性更好,縮短下料時(shí)間;并且改掉原始的由時(shí)間繼電器控制的定時(shí)給料,新安裝1臺(tái)電容式料位計(jì),用料位控制進(jìn)料時(shí)間。排氣管管徑由Φ50mm改為Φ89mm,并且把排氣管引至中間倉(cāng),目的是為了能及時(shí)卸掉泵內(nèi)進(jìn)料時(shí)產(chǎn)生的壓力,同時(shí)又可以改善現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境。送料管由原來的Φ133mm改為Φ159mm,在送料強(qiáng)吹管與流化管上加手動(dòng)蝶閥,來調(diào)整送料時(shí)的氣料比;并且減少窯尾料倉(cāng)上的排風(fēng)量。在窯尾生料倉(cāng),撤下原擴(kuò)散除塵器,新上1臺(tái)處理風(fēng)量為30000m3/h的氣箱脈沖除塵器,來解決生料倉(cāng)上的收塵問題。
運(yùn)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn),倉(cāng)式泵的輸送能力可以達(dá)標(biāo),進(jìn)料時(shí)間大大縮短,氣耗也明顯下降。但窯尾生料倉(cāng)上的環(huán)境沒有改善,現(xiàn)場(chǎng)條件十分惡劣。
經(jīng)過分析認(rèn)為,窯尾生料倉(cāng)隨著料位的上升,生料倉(cāng)的空間隨之變小,在送料過程中倉(cāng)內(nèi)的壓力不斷增大。又因?yàn)樯鲜歉咚賴娚淙雮}(cāng),料風(fēng)無法分離,使除塵器的入口濃度過高,導(dǎo)致除塵器的效率低,以致無法收塵卸壓。
我們于1999年10月份進(jìn)行了第二次改造,恢復(fù)原設(shè)計(jì)的Φ450×2的擴(kuò)散除塵器,進(jìn)行料風(fēng)分離,從而降低除塵器的入口濃度;同時(shí)再加一個(gè)12m3左右的膨脹倉(cāng),來減小送料時(shí)的倉(cāng)內(nèi)壓力,并且重新調(diào)整了除塵器的脈沖清灰時(shí)間。
運(yùn)轉(zhuǎn)后,效果非常理想,達(dá)到了預(yù)期目的。倉(cāng)式泵的輸送能力達(dá)到了定額,運(yùn)轉(zhuǎn)非常平穩(wěn),窯尾生料倉(cāng)上的環(huán)境也非常好,解決了該氣力輸送系統(tǒng)收塵難的問題。
改造前后結(jié)果對(duì)比如表1。
【作者:劉廣明】