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2010-09-30 14:20:35 來源:水泥人網(wǎng)

淺析煤矸石制水泥工藝與效果

水泥人網(wǎng)】摘要:

水泥的化學成分對其性能有決定影響,由于煤矸石化學成分和工藝性能復雜,生產(chǎn)上難于控制,造成生料化學成分的不穩(wěn)定,煅燒操作穩(wěn)定底火困難,窯內(nèi)經(jīng)常出現(xiàn)不正常窯況,熱工制度紊亂,導致立窯煅燒質(zhì)量降低。我礦水泥廠,在多年生產(chǎn)實踐中摸索出正確使用煤矸石的生產(chǎn)控制方法和工藝措施。不僅堅持了煤矸石配料,且降低了燒成煤耗,提高了立窯煅燒產(chǎn)質(zhì)量,收到了較好的技術(shù)經(jīng)濟效果。

一、用煤矸石作原、燃料對燒成的影響及采用的技術(shù)措施。

1、? 煤矸石成分波動,可能會引起生料成分波動,影響燒成熟料的質(zhì)量;發(fā)熱量的波動既影響成分,又影響操作。為此,對煤煤矸石進行了預均化處理。首先對煤矸石堆放點質(zhì)量情況分布的調(diào)查,反復進行化學分析、巖相分析、熱工分析和堆放時間等綜合分析。其次將進廠煤矸石,一層層的平鋪堆高初步混合,配料使用時豎取,經(jīng)破碎機破碎,烘干機脫水,皮帶運輸機、提升機送入預均化庫,使煤矸石充分混合,經(jīng)多庫下料,皮帶機輸送入煤矸石配料庫,待配料使用。此時煤桿石化學成分達到相對穩(wěn)定。例如預均化前煤矸石硅的波動值為36.05%~58.74%,平均值為48.01%,極差為22.69,偏差為2.77。經(jīng)平鋪豎取預均化措施后煤矸石的波動為56.66%,極差為8.19,偏差為2.10。再進一步采取多庫卸料等均化措施后煤矸石硅的波動值為53.25%~61.58%,平均值為56.99%,極差值為8.33,偏差值為1.42,進出煤矸石的波動情況見表1。

表1進出煤矸石SiO2波動情況

由表中看出,均化后的煤矸石,其成分的波動偏差越來越小,有利于生料配料。

2、? 發(fā)熱量的影響。煤矸石既是燃料又是原料,因為煤矸石有一定的發(fā)熱量,在窯內(nèi)燃燒可以起到提高生料溫度加強預燒的作用。如果燃燒不完全,產(chǎn)生還原氣氛,反而對煅燒起不良 影響。為此,要求在不過分降低燒成溫度和拉長火焰的情況下,盡可能加大風量,提高空氣過剩系數(shù),以保證入窯生料中的可燃物盡量發(fā)揮作用。

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