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2010-03-10 09:21:08 來源:水泥人網(wǎng)

湖南韶峰水泥集團日產(chǎn)2000t/d水泥熟料生產(chǎn)線煤粉制備系統(tǒng)改造

摘要:

采用煙煤和無煙煤搭配使用對煤粉制備系統(tǒng)進行改造,節(jié)能和經(jīng)濟效益顯著。

1.前言

我國大部分回轉窯采用煙煤作燃料,但我國的煙煤礦藏分布不均,北多南少,南方的煙煤比無煙煤價格高出許多。如果采取措施使用無煙煤做燃料,或者參加一定量的無煙煤,則可降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)經(jīng)濟效益。但與煙煤相比,無煙煤成礦地質年代更加久遠,晶體更加完整,因而質地更硬,易磨性差。同時,無煙煤揮發(fā)分低、著火溫度高、燃燒速度慢、燃燼率差。因此當采用無煙煤時,必須提高燃燒反應空氣溫度和降低燃煤粒徑。水泥廠采用煙煤作燃料時,出磨煤粉細度一般要求在10~12%左右,但采用無煙煤時,出磨煤粉細度一般要求不超過3%,當采用煙煤和無煙煤搭配時,出磨煤粉細度一般控制在5%左右。

2005年5月份,合肥水泥研究設計院對韶峰集團2000t/d水泥生產(chǎn)線煤粉制備系統(tǒng)進行了綜合改造,采用煙煤和無煙煤搭配使用,改造前后,節(jié)能和經(jīng)濟效益顯著。

2、原煤粉制備系統(tǒng)存在的問題

湖南韶峰水泥集團2000t/d水泥熟料生產(chǎn)線建于上世紀九十年代初,煤粉制備系統(tǒng)由于受當時技術條件的限制,仍為傳統(tǒng)配置,即由Φ2.9×4.7m風掃煤磨、Φ2.6m粗粉分離器和Φ2.5m旋風收塵器和雙風機組成的煤粉制備系統(tǒng)。由于粗粉分離器分離效率低,回粉細度一般不超過20%,系統(tǒng)采用二級收塵。

由于無煙煤的價格比煙煤低許多,企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,決定摻加20~50%的無煙煤作燃料。系統(tǒng)改造前,韶峰公司也采用了一部分無煙煤作燃料(約33%),磨機產(chǎn)量只有13t/h左右,出磨煤粉細度控制在10%左右,不能滿足燒成系統(tǒng)的煤粉需要量。但企業(yè)改造前的煤粉制備系統(tǒng)只適用于煙煤的制備,不適用于無煙煤的生產(chǎn)制備,另外為了進一步提高無煙煤的摻加量,韶峰集團決定對煤磨系統(tǒng)進行改造。但該系統(tǒng)用于制備無煙煤時,粗粉分離器和旋風分離器的分離效率很低,很難滿足摻加50%無煙煤的生產(chǎn)要求,因此必須更換。另外,原有的電收塵器漏風嚴重,收塵效率難以滿足新環(huán)保標準的排放要求,因此也要改造或更換。

3、改造措施

3.1改造內容

當采用煙煤和無煙煤搭配時,出磨煤粉細度一般控制在不超過5~6%。在摻加20~50%無煙煤作燃料后,回轉窯能正常煅燒、粉塵排放符合國家新標準的前提下,為了盡量降低投資、縮短施工周期,將生產(chǎn)損失降低到最低程度。因此本次改造只對磨機、選粉系統(tǒng)、收塵系統(tǒng)及控制系統(tǒng)進行改造,原煤破碎和儲存系統(tǒng)、窯頭喂煤系統(tǒng)不做改造。

工藝改造方案:廢除原有的粗粉分離器、旋風分離器、循環(huán)風機和循環(huán)管道,增加新型的渦流式高效煤粉選粉機,采用高濃度防爆型氣箱脈沖煤磨袋收塵器取代原來的電收塵器(由于收塵器本身投資不大,為了縮短施工周期,減少停產(chǎn)損失,廢除原有的電收塵器,直接新增一臺袋收塵器),新增一臺高壓風機。同時對磨內進行改造,采用新型襯板,調整研磨體級配,以提高粉磨效率,降低出磨煤粉細度。

電氣及自動化改造方案:改造后的裝機容量增加55KW,原供電線路可以滿足改造后的要求;新增的煤粉排風機采用軟起動方式,其他新增電機采用全壓起動方式;煤磨選粉機的調速采用全數(shù)字式交流變頻器起動與調速;保留的原有設備還繼續(xù)由原控制回路控制,新增兩臺控制柜,信號引至原控制回路,相應增加硬件和修改操作程序;新增供配電線路的敷設采用電纜溝與電纜橋架、穿管相接合。

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